近期經(jīng)各生產(chǎn)班匯報(bào),煤泥水處理過(guò)程中各藥劑消耗量較之前大增,并且清水層水質(zhì)情況較差。出現(xiàn)這種情況給選煤廠的正常生產(chǎn)帶來(lái)了很大的壓力。
該廠工程技術(shù)人員了解到這一情況后立即展開(kāi)專題調(diào)查。通過(guò)對(duì)入洗原煤煤質(zhì)、原煤倉(cāng)篩板和弛張篩篩板卡堵、藥劑制度及煤泥水沉降效果等情況進(jìn)行全面分析調(diào)查。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在入洗原煤煤質(zhì)含水量較大、原煤倉(cāng)篩板和弛張篩篩板卡堵、粘結(jié)篩板較為嚴(yán)重及藥劑添加不合理等問(wèn)題。
針對(duì)存在問(wèn)題該廠制定了相應(yīng)的解決方案,首先通過(guò)與井下生產(chǎn)單位溝通反應(yīng)情況,盡量減少工作面出水情況,降低入洗原煤帶水量,提高原煤煤質(zhì);其次利用每天停車檢修時(shí)間,安排崗位工及時(shí)清理卡堵篩板,提高篩分效率,降低13mm以下末煤進(jìn)入塊煤洗選系統(tǒng);然后重新安裝管路,將礦高位水池清水引到配藥車間,確保水質(zhì)達(dá)到配藥要求;最后及時(shí)觀測(cè)原煤煤質(zhì),根據(jù)煤質(zhì)情況合理調(diào)節(jié)藥劑添加頻率,最大限度提要藥劑作用效果。
通過(guò)一系列的技術(shù)措施調(diào)整,煤泥水處理效果明顯好轉(zhuǎn),濃縮池清水層水質(zhì)也達(dá)到了行業(yè)要求,同時(shí)藥劑消耗量較之前降低了2%左右,在降低生產(chǎn)成本的同時(shí),提高了經(jīng)濟(jì)效益。(選煤公司韓家灣選煤廠 王蒙)