“這些換下的緩沖膠彈簧還扔嗎?”袁大灘選煤廠原煤車間內,青工小王的疑問,讓機修班班長高宏峰發(fā)現了資源復用的契機。這些弛張篩換下的橡膠彈簧雖外層磨損,內芯卻完好如初?!叭恿丝上?,能不能用到別處?”一個“變廢為寶”的念頭在他腦中浮現。
該廠3臺弛張篩每季度需更換24個緩沖膠彈簧,單個采購價3700元,年支出達35.52萬元;而12臺給煤機還需額外采購緩沖部件。雙重成本壓力下,高宏峰萌生“舊件轉崗”想法?!跋葴y給煤機能不能用!”高宏峰帶著3個彈簧樣品到機修車間,經尺寸測量和壓力負載試驗,舊彈簧承載能力與給煤機完全匹配。一套標準化流程隨即成型:“回收-檢測-復用”——讓弛張篩舊彈簧“轉崗”給煤機。
回收環(huán)節(jié),高宏峰班組制作專用回收架固定在弛張篩作業(yè)點,方便更換后集中存放;同時設計“回收登記本”,記錄更換時間、設備編號和數量,確保來源可溯、數量可計。檢測則設三道門檻:外觀檢查剔除嚴重開裂件,游標卡尺測尺寸適配性,壓力試驗驗證承載能力。首批86個回收彈簧中,60個合格,合格率超69%。給煤機停用鋼彈簧后,相關采購成本歸零。12臺設備安裝“轉崗”彈簧后,3個月運行故障率僅2.3%,與新件3%的水平基本持平?!芭f彈簧省事兒又放心!”生產工的反饋,打消了大家對“舊件不好用”的顧慮。
如今,彈簧回收復用已形成固定流程:每月車間提交回收清單,機修班10日內完成檢測,合格件按需調配給給煤機,實現“按需分配、快速補位”。通過定期清潔保養(yǎng),弛張篩彈簧使用壽命延長,進一步減少復用前損耗。截至今年8月,該廠累計復用緩沖膠彈簧60個,節(jié)約成本22.2萬元。這個藏在彈簧里的"循環(huán)經",不僅創(chuàng)造了經濟效益,更讓綠色發(fā)展理念深植職工心中。(孫二軍)
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